专家名称:马连伍
职 称: 高级工程师
工作单位:唐山冀东三友水泥有限公司
专业特长:水泥工艺、硅酸盐工程
马连伍同志自任职以来,始终把创新创效作为核心任务,以优质高效、节能降耗、环保提升做为一切工作的出发点,带领骨干技术人员求新求变、集思广益、攻坚克难,取得突出业绩。
一、科技提升创新,彰显品牌荣誉
马连伍同志在科技创新、优质高效方面狠抓落实,建立健全各项管理制度,激励员工创新创效。
(一)2018年,带动技术人员创新创效,成功获得13项实用新型专利。公司获评“环渤海知名品牌”、“环渤海技术创新型企业”、“河北省工业企业研发中心”等多项荣誉称号。
(二)2019年,公司荣获国家建材行业“质量认证活动优质企业”、“优质质量小组”等荣誉称号。
二、技术改造创新,指标创优
马连伍同志在生产管控上注重内部挖潜、精细化管控,在技改技措和工艺调整上狠下功夫,多项生产指标,创造历史优质,创效显著,合计为公司创效1572.84万元。
(一)组织实施二线原料磨工艺改造、排渣提升机节电改造等多项技改技措。2019年1-9月,二线原料磨台时产量较2016年提升14.13 t/h;分步电耗较2016年下降0.69 kwh/t,降本36.24万元(电单价0.5元)。
(二)组织实施二线窑系统分解炉改造、自主研发的窑头燃烧器改造、篦冷机篦板改造、二线煤磨热风管道改造等研发项目。2018年,二线窑台时产量较改造前提升9.01t/h,提产4.99万吨,创效62.97万元(创利13.45元/吨);分步电耗较改造前下降1.43 kwh/t,以2018年熟料实际产量129.55万吨计,创效92.63万元(电单价0.5元);2019年1-9月在限产停机频繁的情况下,二线窑台时产量较改造前提升0.93t/h;分步电耗较改造前下降1.51 kwh/t,以2019年1-9月熟料实际产量72.16万吨计,创效54.48万元(电单价0.5元)。项目合计创效210.08万元。
(三)2018年初组织实施水泥A磨提产改造项目。2018年,通过对入磨斜槽、成品库斗提、磨内衬板等技术改造,水泥A磨台时产量较改造前提升15.42t/h,提产10.37万吨,创效410.86万元(创利39.62元/吨);分步电耗较改造前下降1.34 kwh/t,2018年水泥实际产量87.60万吨计,创效58.69万元(电单价0.5元);2019年1至9月,水泥A磨台时产量较改造前提升23.39t/h,提产7.75万吨,创效354.87万元(创利45.79元/吨);电耗较改造前下降1.41 kwh/t,以1-9月实际产量48.82万吨计,创效34.42万元。项目合计创效858.84万元。
(四)2018年组织实施烧成工序二线窑系统篦冷机改造、篦板改造等项目,结合工艺参数调整。2018年二线吨熟料发电量较改造前提升7.22kwh/t,以熟料实际产量129.55万吨计,提产935.35万度,节省外购电成本467.68万元。
三、环保提升创新,彰显国企责任
马连伍同志要求在生产管控上必须严守环保红线,从技术创新改造入手,深入研究环境治理和环保提升各项有效措施,以创新助推环境提升。
(一)组织实施水泥窑超低排放技术攻关。马连伍同志组织公司技术骨干,详细研讨国内新环保工艺,结合公司生产实际,以全系统智能化氮氧化物综合脱硝技术为核心,全力攻关。在水泥窑超低排放项目改造实施过程中,完成窑头收尘技术改造、窑尾收尘技术改造、选粉机技术改造、三次风管技术改造、分级燃烧升级技术项目、原料锁风阀技术改造、预热器翻板阀技术改造、预热器撒料箱技术改造、窑头窑尾密封技术改造、立磨磨辊排渣口技术改造等项目,通过一系列改造,公司水泥窑大气污染物排放指标达到唐山限值,同时节约50%氨水成本,年收益360.7万元。2019年8月,二线窑超低排放项目在华北区域率先通过专家验收;2019年10月,一线窑超低排放项目通过专家验收。
(二)组织实施公司全流程烟气治理项目。根据唐山市生态环境局下发的全流程烟气达标治理工作方案,公司因地制宜,成立专题项目组,马连伍同志牵头组织并制定切实可行的实施方案,包括厂区收尘综合治理、颗粒物超低排放、料棚喷雾全覆盖、料场达标治理、脱硝改造、窑尾脱硫改造、安装氨逃逸在线监测系统和在线监测设施等17大项48小项。2019年9月底,完成全流程烟气治理项目,累计投资3400万元。公司生产线所有输送设施达到全封闭;料棚入口、出口增设洗轮机,实现入棚、出棚所有车辆水洗干净;厂区环境干净整洁,厂区路面非硬及绿,公司生产现场环境进一步得到提升,在生产的全过程中烟气无组织排放得到治好。2019年10月6日,顺利通过专家审核验收。